第61章 其乐无穷-(1)
另一块主板,修起来其实也并不复杂,但是对操作的技术要求比较高,眼要准,手得稳。
猜测这个主板的故障原因,是装配到机箱里的时候,一颗小螺丝掉到背面,没取出来。
通电开机之后,时间短的话问题不大,时间长了,螺丝受到震动,把主板背面的绝缘层磨穿,导致主板背面的线路和机箱箱体短路烧毁。
所以装机时每一颗螺丝和螺丝底座都要安装牢固,到位。
使用过程中还要时不时检查是否松动。
运气差的话,主板背面的焊点接触到螺丝,也会短路烧主板。这里短路的同时还把coms芯片的针尖烧的脱焊,翘起了八个针脚,每个针脚大概02毫米大小。所以想修复的话,需要极度稳定的手工操作。
打开一罐啤酒,喝上几口,再点上一根刚买的一品梅。
这时白月光说话了“狗蛋,我记得你以前不抽烟的,是什么时候学会抽烟的?”
“在很久很久很久很久很久以前,有一个傻小子,为情所困,茫然无助,自己又走不出来……”
“行了行了行了,别说了,我不想听,你继续忙吧。”
嘿嘿,这招居然有效,让我获得了暂时的安宁。
抽了两口,把剩下的大半截烟屁股扔进烟灰缸,这时尼古丁的镇定效果开始加持。
老样子,先用酒精棉棒清理一下伤痕累累的主板背面,再用锤子把电烙铁的焊头敲扁,形成一个小铲子的样式,这种造型在焊一整排细小的针脚时特别好用。
为了热热手,先用尖镊子刮开背面需要飞线电路的绝缘层,露出需要飞线的蚀刻电路,断点的两段都要刮开,然后把漆包线焊在断点两段刮开绝缘层的位置。用万用表测量通值,确保焊接后的接触良好。
飞线补充好背面被烧断的蚀刻线路,每做一条飞线,都要用热熔胶棒做好绝缘,反正也不用追求好看,可以垛和一堆热熔胶,只要不影响装机就行啦。
因为主板是六层电路板制作的,里面看不到的几层板,只能寄希望于并没有被损坏,听天由命吧。
焊好背面的四条飞线,开始最重要的时刻,复原coms芯片的八个针脚。
这种活是一锤子买卖,成了就成了,如果没焊好,也没有第二次的机会。
因为针脚太小了,用的焊锡太少的话,会焊不住,用的焊锡太多,会把相邻的针脚搞成整个一坨。
用酒精清洗干净落脚点,再用吸锡器清理干净针脚和落脚点上残留的焊锡。